上海安亭科學(xué)儀器廠了解到在常壓焦油蒸餾加工中,焦油要經(jīng)過加熱、靜置、脫水和均勻化等預(yù)處理后才能進(jìn)行加工生產(chǎn)。煤焦化公司以前運(yùn)用循環(huán)加熱、靜置的方式進(jìn)行脫水、除渣,效果并不理想,導(dǎo)致部分焦油渣進(jìn)入到焦油處理的后道工序中,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響到二次蒸發(fā)器的正常生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
為有效解決焦油渣及水分問題,我公司于2002年6月在焦油車間焦油庫(kù)上馬兩臺(tái)國(guó)產(chǎn)焦油超級(jí)離心機(jī),從7一l0月進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行后投入正常使用,取得了較好的效果。
1超級(jí)離心機(jī)的調(diào)試運(yùn)行情況
上海安亭科學(xué)儀器廠了解到超級(jí)離心機(jī)根據(jù)離心的原理,物料通過進(jìn)料管送至螺旋推料器中的分配室,被平穩(wěn)加速后,通過螺旋輸送器的出口進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓,物料在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)旋轉(zhuǎn),而在轉(zhuǎn)鼓殼體形成同心液層,重力大的焦油渣沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,通過螺旋推料器推至出渣口排出,焦油和氨水分別經(jīng)過可調(diào)溢流板溢出。7月份投用時(shí)的處理流程是將脫出的焦油渣入渣箱,送到配煤車間進(jìn)行配比煉焦,脫出的氨水人油庫(kù)地下槽,作為超級(jí)離心機(jī)開停機(jī)及故障時(shí)洗機(jī)用,處理后的焦油人中間槽,再用泵倒人各焦油貯槽。
經(jīng)過近兩個(gè)月自勺調(diào)試,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
(1)單機(jī)出現(xiàn)堵料時(shí),另一臺(tái)隨著出現(xiàn)問題。主要是一臺(tái)變頻泵給兩機(jī)同時(shí)供料,當(dāng)一機(jī)出現(xiàn)堵料時(shí),另一機(jī)即過量,流量調(diào)節(jié)滯后,影響其正常運(yùn)行。
(2)正常停機(jī)及故障停機(jī)時(shí)不能用氨水及時(shí)清洗。因?yàn)橄礄C(jī)時(shí)必須啟動(dòng)汽泵才能進(jìn)行,造成機(jī)內(nèi)物料溫度下降,不能有效清洗,下次開機(jī)時(shí)機(jī)內(nèi)壓力過高,不能正常開機(jī)。
(3)原設(shè)計(jì)中未考慮人地下槽氨水的出路。
(4)制造廠家提供轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速3000—3200r/rain的操作參數(shù)不合理。在此條件下操作,出渣較干,轉(zhuǎn)鼓側(cè)存在壓力偏高,需頻繁洗機(jī)。
根據(jù)上述問題,重新設(shè)計(jì)了處理流程,即增加兩臺(tái)焦油流量表顯示流量;從回收車間循環(huán)氨水泵頭接一氨水管線入離心機(jī)進(jìn)料管處,保證氨水的溫度和壓力;將脫出的氨水返回回收車間焦油氨水澄清池;增設(shè)自動(dòng)處理系統(tǒng),當(dāng)某臺(tái)出現(xiàn)故障時(shí),氨水自動(dòng)調(diào)節(jié)閥打開進(jìn)氨水洗機(jī),同時(shí)超級(jí)離心機(jī)進(jìn)料調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,原料返回調(diào)節(jié)閥開啟,原料返回原料槽,當(dāng)故障洗機(jī)消除后,恢復(fù)正常,不致影響另一超級(jí)離心機(jī)的正常運(yùn)行。